空氣流量計進(jìn)出口管線(xiàn)泄漏原因分析及處理
點(diǎn)擊次數:1962 發(fā)布時(shí)間:2021-01-08 05:32:34
摘要:水煤漿氣化爐空氣流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)在運行中因泄漏問(wèn)題造成氣化爐停車(chē),針對泄漏問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出改造措施,改造后的鎖斗系統實(shí)現了長(cháng)周期運行,目前氣化爐負荷可以達到 110%,且運行穩定。
中海石油華鶴煤化有限公司氣化裝置采用水煤漿加壓氣化技術(shù), 水煤漿與氧氣通過(guò)三流式燒嘴進(jìn)入氣化爐, 在氣化爐燃燒室里發(fā)生部分氧化反應后產(chǎn)生的粗渣進(jìn)入鎖斗進(jìn)行 28 min 的集渣,然后通過(guò)鎖斗自身邏輯程序排放到渣池。 流量計入口介質(zhì)來(lái)自鎖斗頂部, 在排渣期間通過(guò)自身循環(huán)運行, 集渣時(shí)鎖斗頂部介質(zhì)與氣化爐底部介質(zhì)進(jìn)行循環(huán),從而導致空氣流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)長(cháng)時(shí)間磨損沖刷后出現泄漏。
1 鎖斗系統流程
氣化爐內反應產(chǎn)生的粗渣及少量沒(méi)有燃燒的碳沉降在激冷室底部,通過(guò)鎖斗安全閥、鎖斗入口閥進(jìn)入鎖斗。 鎖斗集渣需要借助鎖斗系統循環(huán)水的夾帶和沖擊, 該水流是從鎖斗頂部管線(xiàn)進(jìn)入到流量計, 然后經(jīng)泵打回激冷室錐底以強制水在激冷室錐底和鎖斗之間循環(huán)流動(dòng)。 渣由激冷室進(jìn)入鎖斗后沉淀在鎖斗底部,從而使渣水分離,渣通過(guò)這種方式在給定時(shí)間內收集在鎖斗中,28 min后開(kāi)始排渣。排渣之前,空氣流量計管線(xiàn)上的循環(huán)閥打開(kāi),泵入口閥關(guān)閉,使該泵建立自身循環(huán)。鎖斗入口閥關(guān)閉,鎖斗與激冷室隔離。打開(kāi)鎖斗泄壓閥 使 鎖 斗 泄 壓, 鎖斗泄壓后壓力不得大于 0.17MPa,然后打開(kāi)沖洗泄壓管線(xiàn)閥門(mén)對泄壓管線(xiàn)進(jìn)行沖洗,15 s 后關(guān)閉鎖斗泄壓閥和沖洗泄壓管線(xiàn)閥門(mén), 隨后在渣池液位不大于 50%時(shí)打開(kāi)鎖斗沖洗閥和鎖斗出口閥,渣排入渣池。當鎖斗沖洗水罐液位小于 35%時(shí)關(guān)閉鎖斗出口閥, 鎖斗充滿(mǎn)水后關(guān)閉鎖斗沖洗閥, 再打開(kāi)鎖斗充壓閥給鎖斗進(jìn)行充壓,當鎖斗與氣化爐壓差小于 0.18 MPa 時(shí),打開(kāi)鎖斗入口閥關(guān)閉鎖斗充壓閥, 最后流量計入口閥打開(kāi),泵管線(xiàn)上循環(huán)閥關(guān)閉,此時(shí)鎖斗進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
2 空氣流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)泄漏原因及處理方法
2.1 泄漏現象
1) 流量計進(jìn)、 出口管線(xiàn)泄漏出現在氣化爐運行 3 500 h 左右時(shí), 首先出現漏點(diǎn)位置是泵出口流量計處,鎖斗管線(xiàn)采用的是楔形流量計,在流量計中間有個(gè)楔塊起到截流測量作用, 因此在流量計楔塊處流體產(chǎn)生偏流導致楔塊后區域減薄泄漏,后期經(jīng)過(guò)幾次補焊維持到備爐檢修。
2) 氣化爐運行到 4 300 h 左右時(shí),流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)的三通、彎頭處頻繁出現泄漏現象,影響了現場(chǎng)環(huán)境衛生。
3) 氣化爐運行到 4 882 h 時(shí),空氣流量計出口總閥后三通出現漏點(diǎn), 由于總閥后與氣化爐直接相連接無(wú)法帶壓堵漏,致使氣化爐停車(chē)處理漏點(diǎn),因鎖斗管線(xiàn)泄漏導致氣化爐停車(chē) 2 次。
2.2 泄漏判斷依據
1) 流量計進(jìn)、出口壓力表指示波動(dòng),出口流量波動(dòng)。
2) 現場(chǎng)泄漏點(diǎn)向外噴出黑水并帶有少量固體顆粒。
3) 泄漏量大時(shí)可造成氣化爐液位下降, 黑水排放量減小。
4) 運行中的空氣流量計振動(dòng)大產(chǎn)生汽蝕現象。
2.3 原因分析
1) 原始設計管線(xiàn)厚度較薄, 選用 90°彎頭,故導致介質(zhì)流速增大,沖刷腐蝕速度加快。
2) 在鎖斗排渣過(guò)程中流量計是自身循環(huán),原始開(kāi)車(chē)后將流量計出口閥門(mén)全部打開(kāi),導致自身循環(huán)時(shí)吸入量不夠, 管線(xiàn)內氣液混合對管線(xiàn)造成汽蝕及沖擊。
3) 流量計出口單向閥為碳鋼材質(zhì), 氣化爐運行 3 000 h 后管線(xiàn)內介質(zhì)將單項閥閥芯沖刷腐蝕脫落堵塞管線(xiàn), 因沒(méi)有完全堵塞造成的單向閥后介質(zhì)流向改變、流速增大,加快對管線(xiàn)沖刷。
2.4 解決措施
1) 空氣流量計出口管線(xiàn)總閥泄漏無(wú)法在線(xiàn)處理,導致氣化爐停車(chē)。在入氣化爐根部增加 2 臺儀表氣動(dòng)閥門(mén),要求每月進(jìn)行 2 次開(kāi)、關(guān),防止閥門(mén)出現卡塞現象。 新增 2 臺儀表氣動(dòng)閥門(mén)相關(guān)參數見(jiàn)表 1。
2) 為了解決泵出口流量計頻繁泄漏以及流量較低不能滿(mǎn)足工藝需求的問(wèn)題,更換新型流量計,其相關(guān)參數見(jiàn)表 2。 更換后的流量計運行 4 000 h后未出現泄漏現象。
3) 將空氣流量計出口閥門(mén)限制流量, 一般控制在 45~55 m3 / h,并能夠滿(mǎn)足氣化爐下渣順暢。
4) 改造方案。
管道原設計公稱(chēng)直徑 DN100 mm, 壓力等級CL600,壁厚等級 SCH120,材質(zhì) 20#。
①由于 20# 鋼材質(zhì)能滿(mǎn)足現有工況要求,從經(jīng)濟性方面考慮, 對原有的閥門(mén)、 流量計等繼續使用,原設計的管線(xiàn)材質(zhì)、管徑不變,只對管線(xiàn)的厚度進(jìn)行加厚, 壁厚等級由原來(lái)的 SCH120 增加到SCH160。
②由于管線(xiàn)漏點(diǎn)位置按照介質(zhì)流向均出現在彎頭后或三通轉彎后與直管連接段, 為減小介質(zhì)對轉彎處的沖刷, 彎頭改用大曲率半徑的 90°彎 頭:R=3D。
③對原有等徑三通更換為厚壁三通, 由原來(lái)的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過(guò)增加壁厚來(lái)延長(cháng)其使用壽命。
④考慮到介質(zhì)工況, 長(cháng)時(shí)間運行可能存在管線(xiàn)堵塞情況,從而影響空氣流量計出口流量,所以在管線(xiàn)上 20 m 與 40 m 處各增加 1 個(gè)三通之路用盲法蘭堵上, 每次備爐檢修時(shí)對管線(xiàn)進(jìn)行檢查清洗。
2017 年 9 月, 氣化裝置 3 臺氣化爐鎖斗系統管線(xiàn)改造完畢。 改造后運行 7 000 h 左右未出現鎖斗管線(xiàn)泄漏現象,保證了氣化爐長(cháng)周期穩定運行。
3 鎖斗管線(xiàn)泄漏預防措施
1) 氣化爐運行中, 定期對鎖斗管線(xiàn)進(jìn)行壁厚檢測,發(fā)現管線(xiàn)變薄及時(shí)進(jìn)行預防性補焊處理。
2) 定期進(jìn)行備爐檢修, 針對鎖斗系統列出單獨檢修項目,并對管線(xiàn)進(jìn)行壁厚檢測,發(fā)現管線(xiàn)減薄及時(shí)更換管線(xiàn)及管件。
3) 鎖斗系統所有手動(dòng)閥及程控閥門(mén)備爐檢修期間進(jìn)行檢查,防止閥門(mén)出現內漏現象。
4) 建立管線(xiàn)壁厚定期檢測臺賬, 摸索其規律性變化。
4 建議
流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)經(jīng)過(guò)改造,雖有很大改觀(guān),但還應進(jìn)一步優(yōu)化。將流量計電機增加變頻裝置, 這樣可以保證泵出口閥門(mén)始終處于全開(kāi)位置,通過(guò)調節電機轉速來(lái)調節泵出口流量,能減小對泵出口閥門(mén)造成的沖刷損壞, 還能保證空氣流量計再循環(huán)時(shí)泵吸入量充足, 防止發(fā)生汽蝕現象,使泵穩定運行。
5 結束語(yǔ)
通過(guò)以上改造, 氣化爐運行超過(guò) 8 000 h 未出現鎖斗管線(xiàn)泄漏現象, 目前氣化爐負荷可以達到110%,且運行穩定。
蒸汽流量計量中關(guān)于空氣流量計的特性分析研究
空氣流量計取壓方式對檢定結果的影響及優(yōu)化措施
空氣流量計作為主蒸汽流量計在應用時(shí)的故障處理分析
有效增加空氣流量計價(jià)格使用壽命的日常維護操作方法說(shuō)明
管道空氣流量計在氣田生產(chǎn)中使用情況與計量問(wèn)題分析
淺析空氣流量計在鉆井檢測系統方面的應用
空氣流量計進(jìn)出口管線(xiàn)泄漏原因分析及處理
食品廠(chǎng)壓縮空氣流量計,高溫壓縮空氣流量計
壓縮空氣流量計在工程應用中要應對一系列問(wèn)題及解決方法
壓縮空氣流量計廠(chǎng)家
管道壓縮空氣流量計
遠傳壓縮空氣流量計
智能壓縮空氣計量表,壓縮空氣流量計量表
食品廠(chǎng)壓縮空氣流量計
管道壓縮空氣流量計,壓縮空氣流量用什么流量計測量
智能壓縮空氣流量計選型
壓縮空氣流量計dn100
智能壓縮空氣計量表,管道式壓縮空氣流量計
dn25壓縮空氣流量計
測量壓縮空氣流量計,管道式壓縮空氣流量計
智能壓縮空氣計量表,測量壓縮空氣流量計
工廠(chǎng)壓縮空氣流量計
dn40壓縮空氣流量計,壓縮空氣流量計量表
對夾式壓縮空氣流量計
1寸壓縮空氣流量計
大管徑壓縮空氣流量計,智能壓縮空氣計量表
測壓縮空氣流量計
導致壓縮空氣流量計測量數據偏差的因素分析
智能壓縮空氣流量計價(jià)格
管道壓縮空氣流量計廠(chǎng)家
中海石油華鶴煤化有限公司氣化裝置采用水煤漿加壓氣化技術(shù), 水煤漿與氧氣通過(guò)三流式燒嘴進(jìn)入氣化爐, 在氣化爐燃燒室里發(fā)生部分氧化反應后產(chǎn)生的粗渣進(jìn)入鎖斗進(jìn)行 28 min 的集渣,然后通過(guò)鎖斗自身邏輯程序排放到渣池。 流量計入口介質(zhì)來(lái)自鎖斗頂部, 在排渣期間通過(guò)自身循環(huán)運行, 集渣時(shí)鎖斗頂部介質(zhì)與氣化爐底部介質(zhì)進(jìn)行循環(huán),從而導致空氣流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)長(cháng)時(shí)間磨損沖刷后出現泄漏。
1 鎖斗系統流程
氣化爐內反應產(chǎn)生的粗渣及少量沒(méi)有燃燒的碳沉降在激冷室底部,通過(guò)鎖斗安全閥、鎖斗入口閥進(jìn)入鎖斗。 鎖斗集渣需要借助鎖斗系統循環(huán)水的夾帶和沖擊, 該水流是從鎖斗頂部管線(xiàn)進(jìn)入到流量計, 然后經(jīng)泵打回激冷室錐底以強制水在激冷室錐底和鎖斗之間循環(huán)流動(dòng)。 渣由激冷室進(jìn)入鎖斗后沉淀在鎖斗底部,從而使渣水分離,渣通過(guò)這種方式在給定時(shí)間內收集在鎖斗中,28 min后開(kāi)始排渣。排渣之前,空氣流量計管線(xiàn)上的循環(huán)閥打開(kāi),泵入口閥關(guān)閉,使該泵建立自身循環(huán)。鎖斗入口閥關(guān)閉,鎖斗與激冷室隔離。打開(kāi)鎖斗泄壓閥 使 鎖 斗 泄 壓, 鎖斗泄壓后壓力不得大于 0.17MPa,然后打開(kāi)沖洗泄壓管線(xiàn)閥門(mén)對泄壓管線(xiàn)進(jìn)行沖洗,15 s 后關(guān)閉鎖斗泄壓閥和沖洗泄壓管線(xiàn)閥門(mén), 隨后在渣池液位不大于 50%時(shí)打開(kāi)鎖斗沖洗閥和鎖斗出口閥,渣排入渣池。當鎖斗沖洗水罐液位小于 35%時(shí)關(guān)閉鎖斗出口閥, 鎖斗充滿(mǎn)水后關(guān)閉鎖斗沖洗閥, 再打開(kāi)鎖斗充壓閥給鎖斗進(jìn)行充壓,當鎖斗與氣化爐壓差小于 0.18 MPa 時(shí),打開(kāi)鎖斗入口閥關(guān)閉鎖斗充壓閥, 最后流量計入口閥打開(kāi),泵管線(xiàn)上循環(huán)閥關(guān)閉,此時(shí)鎖斗進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
2 空氣流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)泄漏原因及處理方法
2.1 泄漏現象
1) 流量計進(jìn)、 出口管線(xiàn)泄漏出現在氣化爐運行 3 500 h 左右時(shí), 首先出現漏點(diǎn)位置是泵出口流量計處,鎖斗管線(xiàn)采用的是楔形流量計,在流量計中間有個(gè)楔塊起到截流測量作用, 因此在流量計楔塊處流體產(chǎn)生偏流導致楔塊后區域減薄泄漏,后期經(jīng)過(guò)幾次補焊維持到備爐檢修。
2) 氣化爐運行到 4 300 h 左右時(shí),流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)的三通、彎頭處頻繁出現泄漏現象,影響了現場(chǎng)環(huán)境衛生。
3) 氣化爐運行到 4 882 h 時(shí),空氣流量計出口總閥后三通出現漏點(diǎn), 由于總閥后與氣化爐直接相連接無(wú)法帶壓堵漏,致使氣化爐停車(chē)處理漏點(diǎn),因鎖斗管線(xiàn)泄漏導致氣化爐停車(chē) 2 次。
2.2 泄漏判斷依據
1) 流量計進(jìn)、出口壓力表指示波動(dòng),出口流量波動(dòng)。
2) 現場(chǎng)泄漏點(diǎn)向外噴出黑水并帶有少量固體顆粒。
3) 泄漏量大時(shí)可造成氣化爐液位下降, 黑水排放量減小。
4) 運行中的空氣流量計振動(dòng)大產(chǎn)生汽蝕現象。
2.3 原因分析
1) 原始設計管線(xiàn)厚度較薄, 選用 90°彎頭,故導致介質(zhì)流速增大,沖刷腐蝕速度加快。
2) 在鎖斗排渣過(guò)程中流量計是自身循環(huán),原始開(kāi)車(chē)后將流量計出口閥門(mén)全部打開(kāi),導致自身循環(huán)時(shí)吸入量不夠, 管線(xiàn)內氣液混合對管線(xiàn)造成汽蝕及沖擊。
3) 流量計出口單向閥為碳鋼材質(zhì), 氣化爐運行 3 000 h 后管線(xiàn)內介質(zhì)將單項閥閥芯沖刷腐蝕脫落堵塞管線(xiàn), 因沒(méi)有完全堵塞造成的單向閥后介質(zhì)流向改變、流速增大,加快對管線(xiàn)沖刷。
2.4 解決措施
1) 空氣流量計出口管線(xiàn)總閥泄漏無(wú)法在線(xiàn)處理,導致氣化爐停車(chē)。在入氣化爐根部增加 2 臺儀表氣動(dòng)閥門(mén),要求每月進(jìn)行 2 次開(kāi)、關(guān),防止閥門(mén)出現卡塞現象。 新增 2 臺儀表氣動(dòng)閥門(mén)相關(guān)參數見(jiàn)表 1。
2) 為了解決泵出口流量計頻繁泄漏以及流量較低不能滿(mǎn)足工藝需求的問(wèn)題,更換新型流量計,其相關(guān)參數見(jiàn)表 2。 更換后的流量計運行 4 000 h后未出現泄漏現象。
3) 將空氣流量計出口閥門(mén)限制流量, 一般控制在 45~55 m3 / h,并能夠滿(mǎn)足氣化爐下渣順暢。
4) 改造方案。
管道原設計公稱(chēng)直徑 DN100 mm, 壓力等級CL600,壁厚等級 SCH120,材質(zhì) 20#。
①由于 20# 鋼材質(zhì)能滿(mǎn)足現有工況要求,從經(jīng)濟性方面考慮, 對原有的閥門(mén)、 流量計等繼續使用,原設計的管線(xiàn)材質(zhì)、管徑不變,只對管線(xiàn)的厚度進(jìn)行加厚, 壁厚等級由原來(lái)的 SCH120 增加到SCH160。
②由于管線(xiàn)漏點(diǎn)位置按照介質(zhì)流向均出現在彎頭后或三通轉彎后與直管連接段, 為減小介質(zhì)對轉彎處的沖刷, 彎頭改用大曲率半徑的 90°彎 頭:R=3D。
③對原有等徑三通更換為厚壁三通, 由原來(lái)的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過(guò)增加壁厚來(lái)延長(cháng)其使用壽命。
④考慮到介質(zhì)工況, 長(cháng)時(shí)間運行可能存在管線(xiàn)堵塞情況,從而影響空氣流量計出口流量,所以在管線(xiàn)上 20 m 與 40 m 處各增加 1 個(gè)三通之路用盲法蘭堵上, 每次備爐檢修時(shí)對管線(xiàn)進(jìn)行檢查清洗。
2017 年 9 月, 氣化裝置 3 臺氣化爐鎖斗系統管線(xiàn)改造完畢。 改造后運行 7 000 h 左右未出現鎖斗管線(xiàn)泄漏現象,保證了氣化爐長(cháng)周期穩定運行。
3 鎖斗管線(xiàn)泄漏預防措施
1) 氣化爐運行中, 定期對鎖斗管線(xiàn)進(jìn)行壁厚檢測,發(fā)現管線(xiàn)變薄及時(shí)進(jìn)行預防性補焊處理。
2) 定期進(jìn)行備爐檢修, 針對鎖斗系統列出單獨檢修項目,并對管線(xiàn)進(jìn)行壁厚檢測,發(fā)現管線(xiàn)減薄及時(shí)更換管線(xiàn)及管件。
3) 鎖斗系統所有手動(dòng)閥及程控閥門(mén)備爐檢修期間進(jìn)行檢查,防止閥門(mén)出現內漏現象。
4) 建立管線(xiàn)壁厚定期檢測臺賬, 摸索其規律性變化。
4 建議
流量計進(jìn)、出口管線(xiàn)經(jīng)過(guò)改造,雖有很大改觀(guān),但還應進(jìn)一步優(yōu)化。將流量計電機增加變頻裝置, 這樣可以保證泵出口閥門(mén)始終處于全開(kāi)位置,通過(guò)調節電機轉速來(lái)調節泵出口流量,能減小對泵出口閥門(mén)造成的沖刷損壞, 還能保證空氣流量計再循環(huán)時(shí)泵吸入量充足, 防止發(fā)生汽蝕現象,使泵穩定運行。
5 結束語(yǔ)
通過(guò)以上改造, 氣化爐運行超過(guò) 8 000 h 未出現鎖斗管線(xiàn)泄漏現象, 目前氣化爐負荷可以達到110%,且運行穩定。
上一篇:使用氯甲烷流量計測量管道中空氣流量確保其生產(chǎn)安全