關(guān)于高溫液體流量計振動(dòng)故障分析及如何處理解決
點(diǎn)擊次數:1613 發(fā)布時(shí)間:2021-01-02 05:49:42
摘要:某電廠(chǎng)輔助冷卻高溫液體流量計發(fā)生拍振,造成驅動(dòng)電機振動(dòng)超標。本文對拍振原因進(jìn)行分析,并提出了解決方法,成功解決振動(dòng)故障。
1 引言
輔助冷卻高溫液體流量計(下文簡(jiǎn)稱(chēng)SEN高溫液體流量計)振動(dòng)超標,其中以電機非驅動(dòng)端振動(dòng)最大。本文從設備、系統兩方面綜合分析電機振動(dòng)高的原因是大修后啟動(dòng)階段,上游流道積氣引發(fā)氣柱諧振,該沖擊與SEN高溫液體流量計自身轉頻接近,電機發(fā)生拍振。最終通過(guò)動(dòng)靜排氣穩定流場(chǎng),解決了SEN高溫液體流量計振動(dòng)超標故障。
2 拍振現象
如果對系統施加兩個(gè)頻率接近的力,使系統產(chǎn)生振動(dòng),其振幅具有時(shí)強時(shí)弱,呈周期性變化的特征,這種現象就叫做拍。設信號X(t)由兩個(gè)振動(dòng)頻率相近且幅值相等的正弦波疊加而成,即
當ω1-ω2趨近于0時(shí),即兩個(gè)信號的頻率越接近時(shí),拍振幅值越大。拍振信號的時(shí)域波形及頻譜圖如下,在頻譜圖中可看到兩個(gè)頻率接近的峰。
3 設備振動(dòng)分析
3.1測點(diǎn)選擇
為全面監測設備振動(dòng),在電機與高溫液體流量計的驅動(dòng)端和非驅動(dòng)端均設有振動(dòng)測點(diǎn),對于立式高溫液體流量計,電機非驅動(dòng)端剛度最弱,振動(dòng)響應也最明顯,所以此測點(diǎn)往往能代表立式高溫液體流量計振動(dòng)的最大點(diǎn)(下文記為測點(diǎn)1)。電廠(chǎng)人員定期測量各點(diǎn)振動(dòng)并建立數據庫,以便對振動(dòng)參數進(jìn)行趨勢跟蹤和分析。
3.2信號分析
SEN高溫液體流量計維修后再鑒定時(shí),測點(diǎn)1處振動(dòng)約為7.0mm/s,超過(guò)報警值(振動(dòng)標準:報警值≥4.5mm/s,停機值≥7.1mm/s);隨即停運該高溫液體流量計,完全停運后測點(diǎn)1振動(dòng)仍高達4.5mm/s,說(shuō)明設備外部存在激擾源,使設備未運轉時(shí)依然有較大的振動(dòng)響應。
對振動(dòng)采集器獲取的信號進(jìn)行譜分析,高溫液體流量計組運轉狀態(tài)下主要振動(dòng)頻率為11.33Hz和12.38Hz,其中12.38Hz為高溫液體流量計轉動(dòng)頻率;停運時(shí),12.38Hz的高溫液體流量計轉頻消失,11.33Hz的外部激擾力依然存在。
測點(diǎn)1的時(shí)域信號如圖3,存在明顯的周期波動(dòng),周期約為1秒。設備在兩個(gè)頻率相近的激振力激發(fā)下,波形周期波動(dòng),現象與拍振吻合。由圖3可知,兩個(gè)激勵源頻率相差1.05HZ,根據拍振周期計算公式T=1/(f1-f2)算得周期為0.95S,與圖3中實(shí)測周期一致。
4 原因分析
該高溫液體流量計在維修前測點(diǎn)1處振動(dòng)約為2.0mm/s。大修期間高溫液體流量計本體未開(kāi)展維修工作,所以可排除設備本體故障,需從系統方面尋找11.3HZ的激振力來(lái)源。管道輸液是通過(guò)高溫液體流量計加壓作為動(dòng)力,這種加壓方式是間歇性的,由于間歇加壓,管道內的壓力在平均值的上、下波動(dòng),即產(chǎn)生所謂的壓力脈動(dòng),管流處于脈動(dòng)狀態(tài)。脈動(dòng)狀態(tài)的流體遇到彎管頭、閥門(mén)、盲板等元件時(shí),產(chǎn)生隨時(shí)間而變化的激振力,在這種激振力作用下管道和附屬設備產(chǎn)生振動(dòng)。振動(dòng)頻率為高溫液體流量計的間歇加壓頻率,即高溫液體流量計轉子的葉片通過(guò)頻率。而當管道內存在可壓縮氣體時(shí),在壓力脈動(dòng)作用下,氣體的壓縮和膨脹會(huì )產(chǎn)生周期性流動(dòng)振蕩,即氣柱諧振。當壓力脈動(dòng)與氣柱的諧振頻率相等或接近時(shí),會(huì )產(chǎn)生共振,激起管道及其附屬元件強烈振動(dòng)。根據系統設計,SEN高溫液體流量計取水口在循高溫液體流量計下游,兩者通過(guò)一段封閉廊道相連。大修期間廊道內水排空,維修后充水啟動(dòng)時(shí)廊道內會(huì )殘存一定空氣。當循高溫液體流量計葉片旋轉產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)與氣柱諧振共振時(shí),下游SEN高溫液體流量計將受到強烈激擾,激擾頻率為循高溫液體流量計葉片通過(guò)頻率11.3HZ(高溫液體流量計轉速169rpm,葉輪葉片4個(gè)),與圖2中實(shí)測干擾頻率一致。所以SEN高溫液體流量計拍振的根本原因是上游循高溫液體流量計葉片通過(guò)頻率與自身轉頻接近,廊道內殘存空氣引發(fā)的氣柱諧振強化了循高溫液體流量計脈動(dòng)壓力的傳遞。
5 故障處理
故障原因明確后,項目組通過(guò)連續排氣、高溫液體流量計組切換等措施穩定管道內流場(chǎng),消除SEN高溫液體流量計的拍振,測點(diǎn)1振動(dòng)降至2.1mm/s,與大修前振動(dòng)相當,頻譜中11.33Hz的外部激振力也大幅下降。
6 結語(yǔ)
本文結合設備檢修記錄,系統設計及頻譜特征,鎖定故障原因為高溫液體流量計組上游流體壓力脈動(dòng)引發(fā)設備拍振,最終通過(guò)動(dòng)、靜排氣穩定流場(chǎng)等措施,快速解決設備振動(dòng)高缺陷,避免不必要的解體檢修。此次SEN高溫液體流量計振動(dòng)處理案例可作為立式高溫液體流量計振動(dòng)異常分析的參考。
1 引言
輔助冷卻高溫液體流量計(下文簡(jiǎn)稱(chēng)SEN高溫液體流量計)振動(dòng)超標,其中以電機非驅動(dòng)端振動(dòng)最大。本文從設備、系統兩方面綜合分析電機振動(dòng)高的原因是大修后啟動(dòng)階段,上游流道積氣引發(fā)氣柱諧振,該沖擊與SEN高溫液體流量計自身轉頻接近,電機發(fā)生拍振。最終通過(guò)動(dòng)靜排氣穩定流場(chǎng),解決了SEN高溫液體流量計振動(dòng)超標故障。
2 拍振現象
如果對系統施加兩個(gè)頻率接近的力,使系統產(chǎn)生振動(dòng),其振幅具有時(shí)強時(shí)弱,呈周期性變化的特征,這種現象就叫做拍。設信號X(t)由兩個(gè)振動(dòng)頻率相近且幅值相等的正弦波疊加而成,即
當ω1-ω2趨近于0時(shí),即兩個(gè)信號的頻率越接近時(shí),拍振幅值越大。拍振信號的時(shí)域波形及頻譜圖如下,在頻譜圖中可看到兩個(gè)頻率接近的峰。
3 設備振動(dòng)分析
3.1測點(diǎn)選擇
為全面監測設備振動(dòng),在電機與高溫液體流量計的驅動(dòng)端和非驅動(dòng)端均設有振動(dòng)測點(diǎn),對于立式高溫液體流量計,電機非驅動(dòng)端剛度最弱,振動(dòng)響應也最明顯,所以此測點(diǎn)往往能代表立式高溫液體流量計振動(dòng)的最大點(diǎn)(下文記為測點(diǎn)1)。電廠(chǎng)人員定期測量各點(diǎn)振動(dòng)并建立數據庫,以便對振動(dòng)參數進(jìn)行趨勢跟蹤和分析。
3.2信號分析
SEN高溫液體流量計維修后再鑒定時(shí),測點(diǎn)1處振動(dòng)約為7.0mm/s,超過(guò)報警值(振動(dòng)標準:報警值≥4.5mm/s,停機值≥7.1mm/s);隨即停運該高溫液體流量計,完全停運后測點(diǎn)1振動(dòng)仍高達4.5mm/s,說(shuō)明設備外部存在激擾源,使設備未運轉時(shí)依然有較大的振動(dòng)響應。
對振動(dòng)采集器獲取的信號進(jìn)行譜分析,高溫液體流量計組運轉狀態(tài)下主要振動(dòng)頻率為11.33Hz和12.38Hz,其中12.38Hz為高溫液體流量計轉動(dòng)頻率;停運時(shí),12.38Hz的高溫液體流量計轉頻消失,11.33Hz的外部激擾力依然存在。
測點(diǎn)1的時(shí)域信號如圖3,存在明顯的周期波動(dòng),周期約為1秒。設備在兩個(gè)頻率相近的激振力激發(fā)下,波形周期波動(dòng),現象與拍振吻合。由圖3可知,兩個(gè)激勵源頻率相差1.05HZ,根據拍振周期計算公式T=1/(f1-f2)算得周期為0.95S,與圖3中實(shí)測周期一致。
4 原因分析
該高溫液體流量計在維修前測點(diǎn)1處振動(dòng)約為2.0mm/s。大修期間高溫液體流量計本體未開(kāi)展維修工作,所以可排除設備本體故障,需從系統方面尋找11.3HZ的激振力來(lái)源。管道輸液是通過(guò)高溫液體流量計加壓作為動(dòng)力,這種加壓方式是間歇性的,由于間歇加壓,管道內的壓力在平均值的上、下波動(dòng),即產(chǎn)生所謂的壓力脈動(dòng),管流處于脈動(dòng)狀態(tài)。脈動(dòng)狀態(tài)的流體遇到彎管頭、閥門(mén)、盲板等元件時(shí),產(chǎn)生隨時(shí)間而變化的激振力,在這種激振力作用下管道和附屬設備產(chǎn)生振動(dòng)。振動(dòng)頻率為高溫液體流量計的間歇加壓頻率,即高溫液體流量計轉子的葉片通過(guò)頻率。而當管道內存在可壓縮氣體時(shí),在壓力脈動(dòng)作用下,氣體的壓縮和膨脹會(huì )產(chǎn)生周期性流動(dòng)振蕩,即氣柱諧振。當壓力脈動(dòng)與氣柱的諧振頻率相等或接近時(shí),會(huì )產(chǎn)生共振,激起管道及其附屬元件強烈振動(dòng)。根據系統設計,SEN高溫液體流量計取水口在循高溫液體流量計下游,兩者通過(guò)一段封閉廊道相連。大修期間廊道內水排空,維修后充水啟動(dòng)時(shí)廊道內會(huì )殘存一定空氣。當循高溫液體流量計葉片旋轉產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)與氣柱諧振共振時(shí),下游SEN高溫液體流量計將受到強烈激擾,激擾頻率為循高溫液體流量計葉片通過(guò)頻率11.3HZ(高溫液體流量計轉速169rpm,葉輪葉片4個(gè)),與圖2中實(shí)測干擾頻率一致。所以SEN高溫液體流量計拍振的根本原因是上游循高溫液體流量計葉片通過(guò)頻率與自身轉頻接近,廊道內殘存空氣引發(fā)的氣柱諧振強化了循高溫液體流量計脈動(dòng)壓力的傳遞。
5 故障處理
故障原因明確后,項目組通過(guò)連續排氣、高溫液體流量計組切換等措施穩定管道內流場(chǎng),消除SEN高溫液體流量計的拍振,測點(diǎn)1振動(dòng)降至2.1mm/s,與大修前振動(dòng)相當,頻譜中11.33Hz的外部激振力也大幅下降。
6 結語(yǔ)
本文結合設備檢修記錄,系統設計及頻譜特征,鎖定故障原因為高溫液體流量計組上游流體壓力脈動(dòng)引發(fā)設備拍振,最終通過(guò)動(dòng)、靜排氣穩定流場(chǎng)等措施,快速解決設備振動(dòng)高缺陷,避免不必要的解體檢修。此次SEN高溫液體流量計振動(dòng)處理案例可作為立式高溫液體流量計振動(dòng)異常分析的參考。